北京鋼瓶充裝系統(tǒng)公司
發(fā)布時間:2025-01-20 01:16:27
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在上述槽車灌裝系統(tǒng)中:所述的軟連接方式是采用雙層柔性伸縮管將箱體的下端與灌裝頭連接。在上述槽車灌裝系統(tǒng)中:所述下料口法蘭為8-10寸口徑的法蘭。本實用新型的有益效果在于:通過在箱體內(nèi)設(shè)計濾芯,箱體下端通過軟連接的方式安裝灌裝頭,利用風機灌裝過程產(chǎn)生的大量粉塵通過雙層柔性伸縮管吸入到箱體內(nèi),整個灌裝過程速度快,效率高、無粉塵,避免了物料溢出現(xiàn)象。

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油水混合液經(jīng)過質(zhì)量油田定量控制中流量計傳感器采集油管內(nèi)的流量、溫度和密度等參數(shù)信號,上送處理器,通過相關(guān)的微機算法,將采集到的原油和水分的相關(guān)參數(shù)進行分析計算,再經(jīng)過變送環(huán)節(jié),通過TCP/IP以太網(wǎng)通訊,上送監(jiān)控主機,完成對數(shù)據(jù)的顯示、存儲、報表、打印等綜合管理功能,實現(xiàn)對多臺油水計量系統(tǒng)的監(jiān)控。

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隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年擴大,液氯生產(chǎn)壓力也在提高。原有4臺充裝設(shè)備增至6臺,操作人員的勞動強度有所增加。為確保充裝過程嚴格受控不出現(xiàn)超裝的現(xiàn)象,操作人員的數(shù)量相應(yīng)增加。但由于充裝的控制是由操作人員人工讀取6臺電子地上衡顯示儀表的讀數(shù),判斷手動截止閥關(guān)閉與開啟,充裝重量的控制精度不高,超裝難免,給安全生產(chǎn)帶來隱患。

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液化石油氣鋼瓶使用壽命長、使用環(huán)境惡劣(需要耐受日曬雨淋)、在定期檢驗時還要耐受高溫焚燒和拋丸除銹等極度嚴苛的工藝條件。鋼瓶充裝系統(tǒng)的耐久性氣瓶條碼標簽這種“陶瓷基體外加金屬護框”結(jié)構(gòu)形式的氣瓶專用條碼標識的問世,首先滿足了一些大型瓶裝液化石油氣對于鋼瓶數(shù)字化管理的實際需要,填補了行業(yè)空白。

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根據(jù)權(quán)利要求所述的液氯自動充裝及鋼瓶智能管理系統(tǒng),其特征是:所述液氯充裝PLC控制器及顯示屏、過量聲光報警器裝于現(xiàn)場控制柜上,同時現(xiàn)場控制柜上還設(shè)有控制面板,控制面板上裝有分別與液氯充裝PLC控制器電連接的液氯充裝啟動按鈕、液氯充裝停止按鈕、液氯充裝急停按鈕以及報警器消音按鈕。

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自動化液體定量控制裝置的起源要追溯至20世紀70年代,當時微型直流電動機和閥門技術(shù)的發(fā)展,導致了高精度的基于注射器的半自動移液裝置的引入。1971年,漢密爾頓公司(Hamilton)推出了數(shù)字稀釋器,一種半自動直流電動機驅(qū)動的可調(diào)式移液裝置,其使用了兩個注射器作為移液活塞。70年代年代后期微處理器技術(shù)的發(fā)展使得對馬達和閥門功能序列進行編程成為可能,導致了全自動的基于注射器的移液裝置的發(fā)展。